深圳某五金塑膠制品有限公司,其生產(chǎn)過程中有鍍鉻工藝,會(huì)產(chǎn)生一道含鉻洗水,水質(zhì)情況如表1所示。
表1 原水水質(zhì)表
廢液種類 |
處理量 (m3/月) |
pH |
Cr (g/L) |
含鉻一道洗水 |
50~60 |
<1 |
30~50 |
該廢水污染物濃度高,水質(zhì)復(fù)雜,處理難度大,在污水站處理改廢水存在如下問題:
1) 藥劑及堿用量大,費(fèi)用高;
2) 污泥產(chǎn)量大,委外處置費(fèi)用高;
3) 造成鉻資源的浪費(fèi)。
基于鍍鉻一道水洗水污染物指標(biāo)和客戶的實(shí)際需求,我司開發(fā)低溫蒸發(fā)技術(shù),提出以蒸發(fā)減量為核心的廢液原位解決方案,其具有以下優(yōu)勢:
1) 原位處理鍍鉻一道水洗水;
2) 資源化回收廢液中的鉻資源,為企業(yè)創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益;
3) 避免一道水洗中高濃度的鉻進(jìn)入廢水處理系統(tǒng),顯著減輕后端處理負(fù)荷;
4) 占地面積小,設(shè)備穩(wěn)定性、自動(dòng)化程度及安全性高。
圖1 設(shè)備工作原理圖
通過設(shè)備系統(tǒng)設(shè)計(jì),鍍鉻一道水洗水自動(dòng)進(jìn)入蒸發(fā)器處理,蒸汽遇冷形成的冷凝液中各項(xiàng)污染物濃度都低于含鉻清洗水,可納入含鉻廢水系統(tǒng)進(jìn)行后續(xù)處理。
鍍鉻一道水洗水中絕大部分污染物均存在于濃縮液(可濃縮至70~90%)中,濃縮減量到設(shè)定值后加鉻酐調(diào)配濃度回用至鍍鉻槽。
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圖2蒸發(fā)器現(xiàn)場圖
通過內(nèi)部負(fù)壓系統(tǒng)、蒸餾釜、交換系統(tǒng)及設(shè)備自身熱能系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換,對鍍鉻一道水洗水進(jìn)行熱交換,使原液汽化。蒸汽液化為冷凝液,冷凝液中各項(xiàng)污染物濃度都低于含鉻清洗水,將冷凝液納入含鉻廢水系統(tǒng)進(jìn)行后續(xù)處理。剩余的原液濃縮達(dá)到設(shè)定值后從排放口排至收集桶,填加鉻酐調(diào)配濃度回用至鍍鉻槽。
整個(gè)系統(tǒng)采用人機(jī)界面,完全自動(dòng)化,操作簡便,占地面積小,運(yùn)行穩(wěn)定。
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圖3 一道水洗水蒸發(fā)處理效果對比圖
鍍鉻一道水洗水蒸發(fā)處理數(shù)據(jù)如表2所示:
序號 |
廢水種類 |
Cr (g/L) |
1 |
鍍鉻一道水洗水原液 |
32 |
2 |
濃縮液 |
48 |
3 |
冷凝液 |
<1 |
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