陽極氧化廢液回用處理
隨著鋁制品加工行業(yè)的發(fā)展,陽極氧化技術(shù)的應(yīng)用也越來越廣泛。
鋁工件在加工處理時,會在氧化生產(chǎn)線的氧化槽對鋁工件進行陽極氧化,在其表面形成一層氧化膜。如果不對氧化槽中鋁含量加以控制,當(dāng)鋁含量較高時,就會對鋁工件產(chǎn)生影響,從而影響產(chǎn)品的質(zhì)量。所以需要對氧化槽廢液進行排放處理,但是這樣會給水站造成很大的處理負(fù)擔(dān),存在加藥成本大、污泥量大、并且造成廢液中硫酸資源浪費等問題。
江門某五金制品公司生產(chǎn)時產(chǎn)生大量氧化槽廢液,為了減少水站加藥成本和污泥量,并回收氧化槽廢液中的硫酸,委托我司編制氧化槽廢液回用方案和增加處理設(shè)備以降低生產(chǎn)成本。
該司每月產(chǎn)生氧化槽廢液約150方,廢液的水質(zhì)情況如表1所示。
根據(jù)生產(chǎn)的要求,其回用酸中鋁離子≤12 g/L。
氧化槽廢液排放至廢酸收集桶,廢酸通過過濾器進行除油、除雜,然后經(jīng)填料罐去除鋁離子后得到可回用的酸。
若采用我司處理方案及設(shè)備處理氧化槽廢液,可達(dá)到以下處理效果:
1)、可實現(xiàn)硫酸的資源化回收,減少新的硫酸采購數(shù)量,降低生產(chǎn)成本;
2)、通過回收氧化槽廢酸,可減少水站加藥成本,并減少污泥量;
3)、通過對廢酸的除油、除雜、除鋁,可實現(xiàn)硫酸的循環(huán)回收使用;
4)、保持氧化槽適宜的穩(wěn)定的酸濃度和金屬離子濃度;
5)、酸回收率可達(dá)70~90%,降低酸消耗,實現(xiàn)成本節(jié)約;
6)、設(shè)備占地面積小,自動化程度高,無廢氣產(chǎn)生,運行穩(wěn)定,安全可靠。
陽極氧化廢酸除鋁技術(shù)是我司研發(fā)的改性分離離子技術(shù),可實現(xiàn)酸和鹽之間的有效分離。
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